莱钢焦化厂降成本成效显著
互联网 08-06-14 阅读数:
日前,从莱钢焦化厂了解到,在原料煤大幅涨价的情况下,该厂抓住降本增效的关键环节,通过精管细控,系统降低焦化工序成本,使该厂焦化工序的成本持续保持全国同行业先进水平。 由于配合煤成本占焦化工序总成本的80%以上,莱钢焦化厂在保证焦炭质量的前提下,实施配煤新技术的研究应用,**大限度地降低配合煤成本。在配比结构不变的情况下,该厂通过小焦炉试验研究,用价格低的气肥煤代替肥煤、1/3焦煤代替典型焦煤,同时不断优化煤场粗配作业以及为8座焦炉的输煤方式,稳定单种煤质量,杜绝混煤现象发生,实现配合煤成本每吨降低2元。 目前,该厂针对每年560万吨煤、380万吨焦的物流量,不断强化翻车机、堆取料机、螺旋卸车机的改造维护,提高设备作业率,减少焦炭、煤的2次倒运量,每月可降低2次倒运费用10万余元。 此外,该厂还根据JZD-40型模拟试验焦炉试验结果,科学调整配煤比,将价格较高的焦煤和肥煤的比例适当提高。同时,为增加配合煤的黏接性、提高焦炭质量,该厂还打破常规,将原本畅销的改质沥青停止外销,作为单种煤按照一定比例配到配合煤中,可增加瘦煤、1/3焦煤的配入量,减少焦煤、肥煤的消耗。目前,该厂的4座焦炉每天配入200吨改质沥青,可减少500吨~600吨优质焦煤、肥煤的用量。