宝钢不锈钢分公司2号电炉和1号AOD炉炉龄双双创新高
互联网 08-06-11 阅读数:
不锈钢分公司通过实施改进造渣工艺、优化生产管理等一系列技改和管理措施,日前,2号电炉和1号AOD炉炉龄分别达到400炉和800炉,双双创下历史**好成绩。 去年以来,不锈钢分公司在冶炼中大量使用低镍生铁,在降低生产成本的同时,也给电炉运行带来了很大压力,2号电炉炉龄一度跌至200炉左右。同时,由于1号AOD炉炉容较小,导致耐材层较薄,炉龄始终在600炉左右徘徊。 今年初,不锈钢分公司成立攻关团队,针对提升2号电炉和1号AOD炉的炉龄,展开技术攻关。目前,2号电炉每炉冶炼周期已从120分钟缩短到90分钟,冶炼效率大大提高。尤其是今年3月份,不锈钢冶炼月产量从7万吨上升到了9.7万吨,有效释放了产能。同时,攻关小组还加强了电炉维护管理,创新补炉工艺,不仅保证了喷补质量,喷补时间也从过去的半个小时缩短至10分钟,且在排污、节电方面也取得良好效果。 在1号AOD炉炉龄攻关中,不锈钢分公司设立了《AOD炉型改进及AOD精炼工艺综合技术研究》攻关课题。攻关团队减薄了AOD炉耐火材料的**层,加厚了耐火材料的工作层,并对耐火材料的砖型、砌筑等工艺进行了优化。同时,对风枪内径进行调整,加大了吹氧压力,提高熔炉效果,缩短冶炼时间。他们还通过优化还原工艺,有效减少了对炉衬的侵蚀,有力确保了炉龄的提升。